李楼铁矿选矿厂是我国第一座利用强磁抛尾-强磁精选-中矿浮选工艺处理低品位镜铁矿石的选厂。选厂强磁选部分设2个系列,两段磨矿;中矿浓缩浮选合并成1个系列。浮选精矿与二段强磁选精矿合并作为综合精矿,浮选尾矿与一段强磁选尾矿合并作为综合尾矿。
2005年8月18日选矿厂开工建设;2006年6月主体厂房竣工,同年6月底,主体设备通过了无负荷联动试车。
2006年7月1日后选厂开始投料,先后进行了多次前期调试,但调试结果与设计指标相差甚远。根据前期调试期间发现的问题,中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司与李楼铁矿合作,对原设计流程进行了必要的改造。改造后,在原矿铁品位为32.35%的条件下,获得了铁精矿产率为38.47%、铁品位为64.87%的、铁回收率为77.14%的调试指标,不仅精矿质量优良,而且解决了强磁选尾矿浮选尾矿铁品位偏高的问题,使铁回收率超过了设计指标。
一、矿石性质
李楼铁矿床由3个矿体组成,其中Ⅰ号矿体为主矿体,纵贯全矿床,总体呈层状-似层状,在走向和倾向上延伸较为稳定,局部有膨缩、分叉等现象。矿体总体走向近南北,浅中部向西倾,倾角65~80°,中深部近直立或向东倾,倾角80°。
矿床底板岩性较单一稳定,为白云石大理岩;顶板岩性较为复杂,主要为黑云斜长片麻(变粒)岩、白云石大理岩透镜体和云母石英片岩等。
矿体中夹石很少,岩性较单一。Ⅰ号矿体夹石为云母绿泥石英片岩;Ⅱ、Ⅲ号矿体夹石为石英铁闪片岩和白云石大理岩,局部见辉绿岩等。
矿石的矿物组成:金属矿物主要为镜铁矿,其次为磁铁矿和赤铁矿,有少量菱铁矿、褐铁矿。脉石矿物主要为石英,其次为闪石和云母,有少量石榴石、兰晶石和绿泥石及微量磷灰石、碳酸盐矿物等。
矿石的化学成分:矿石的主要化学成分为Fe2O3和SiO2,CaO、MgO含量较少,MnO、TiO2、S、P等含量甚微。矿石铁品位最高为63.50%,一般在30%~38%。Ⅰ号矿体总体平均铁品位为34.17%,其中平均铁品位≥30%的部分占77%,平均铁品位≥45%的部分约占5%,含铁最富的部分铁品位达到63.50%。该矿体矿石品位比较均匀,在控制范围内品位稳定。
矿石结构:镜铁矿型矿石以鳞片变晶结构为主,其次有他形粒状变晶结构、假象自形-半自形晶结构、交代结构及残余结构等。粒度主要为0.05~0.25mm,其次为0.25~0.5mm,部分大于0.5mm,少量小于0.05mm。
矿石构造:以带状构造和浸染状构造为主,其次有斑点状构造、片状构造和块状构造。带状构造以细纹-条纹为主,细条痕-条痕次之,二者常交替或重迭;浸染状构造以稠密浸染状(铁矿物含量20%~80%)为主,稀疏浸染状(铁矿物含量小于20%)次之。
矿石类型:按铁矿物类型,主要分为镜铁矿石(约占65.07%)、磁铁矿石(约占22.21%)、假象和半假象赤铁矿石(约占11.00%)。镜铁矿石主要分布于Ⅰ号矿体中,磁铁矿石主要分布于Ⅲ号矿体中,Ⅱ号矿体中磁铁矿石和镜铁矿石所占比例各半。按脉石矿物类型,主要分为石英型(含石英镜铁矿石、石英磁铁镜铁矿石、石英磁铁矿石及其它石英型氧化矿石)、闪石(阳起石、铁闪石及角闪石)石英型两类矿石,前者主要分布于Ⅰ号及Ⅱ号矿体中,后者主要分布于Ⅲ号及Ⅱ号矿体中。
矿石工业类型:按TFe含量与FeO含量的比值,可分为磁性矿石(比值小于3.5)、弱磁性矿石(比值大于3.5)和次生氧化矿石;按工业利用途径划分,矿石均属需选矿的贫铁矿石。
二、选矿厂设计流程及工艺指标
李楼铁矿选矿厂初步设计于2005年5月完成,而后即进行选矿厂施工图设计。设计的工艺流程见图1,设计工艺指标见表1。

图1 设计工艺流程
表1 李楼铁矿选矿厂设计工艺指标
产品 |
产率/% |
铁品位/% |
铁回收率/% |
产量/(万t/a) |
原 矿
精 矿
尾 矿 |
100.00
36.45
63.55 |
31.00
65.00
11.50 |
100.00
76.43
23.57 |
60.00
21.87
38.13 |
需要说明的是,设计流程中一段磨矿给矿粒度为-12mm,但由于现场利用了2台旧的细碎机,破碎效果不好,因此实际生产中增大了与细碎机配套的筛子的筛孔尺寸,将一段磨矿给矿粒度放粗到-20mm,以保证磨矿有足够的给矿。尽管如此,通过对磨矿分级参数的调节,生产中一段分级溢流粒度还是满足了要求。
三、前期生产调试结果
从2006年7月初开始至2007年1月19日,李楼铁矿选矿厂共进行过4次带矿联动试车。前面2次因当时未安装锅炉,不能正常配制浮选药剂,生产以强磁为主,浮选段主要考察设备运转情况及管路是否顺畅,同时对漏斗、给矿槽、矿浆管道等进行了一些调整。2006年12月,锅炉安装完毕,开始正常供汽配药,浮选系统能连续运转,开始全流程调试。至2007年1月19日,现场取样统计结果表明,前期调试原矿铁品位为30.27%,综合尾矿铁品位为15.46%。综合精矿铁品位为63.40%、铁回收率为64.70%。前期调试结果与设计指标相差甚远。根据前期调试结果及调试中反映出来的问题,决定对选厂原设计流程进行必要的技术改造。
四、设计流程改造
(一)一段强磁选改造
1、一段强磁选尾矿分流。前期调试时发现,一段强磁选机尾矿第3分流管中矿浆量虽小,但矿浆品位较高,达50%左右。为了有效降低尾矿品位,提高金属回收率,将此中矿通过管道自流与二段强磁选尾矿合并,作为浮选的给矿。改造后效果十分明显,一段强磁选尾矿铁品位下降。
2、提高一段强磁选机液位高度。为了进一步降低尾矿品位,将一段强磁选机液位斗在原有基础上加高100mm,以提高分选液面,达到充分选别的效果。
3、提高一段强磁选机场强。前期调试时一段强磁选尾矿铁品位在15%左右,铁损失较大。主要原因是目前的原矿与试验矿样在矿石性质上存在差别,矿石中赤铁矿的比例有所增加,而选别赤铁矿所需的磁感应强度要比镜铁矿高。为此,改造时将一段强磁选机的磁感应强度由原设计推荐的0.85T提高到1.02T,提高了20%。
(二)旋流器溢流管改造
前期调试时,旋流器经常出现溢矿现象,造成下道细筛工序给矿不稳定。改造时将旋流器溢流管直径由原来的160mm改为200mm,外溢现象不再发生,为细筛工序正常生产创造了有利条件。
(三)圆筒筛改造
1、圆筒筛冲洗管改造。圆筒筛原来只在顶部有冲洗管,因此经常造成圆筒筛筛孔堵塞现象发生。改造时在圆筒筛侧面增加了冲洗管,避免了堵塞事故的发生。
2、圆筒筛排渣管改造。圆筒筛外排矿渣中含有一定量的大颗粒高品位矿石,原来被丢弃,对总回收率有影响。改造后将圆筒筛排渣管接到一段强磁选精矿,使圆筒筛排渣经过旋流器后得到再磨再选,从而提高了金属回收率。
(四)浮选系统改造
前期调试时浮选指标不好,影响了整个选厂的选矿指标。其原因主要是:捕收剂和淀粉都只在1个搅拌桶中进行配制、储存、给药,加上采用虹吸加药,使加强系统极不稳定;调浆时间不足,药剂作用不充分;中矿浓缩机偏大,造成浮选浓度上不去、粗选槽数不够(粗选时间不够)。针对这些问题,在设备和工艺流程上作了如下调整。
1、在药药系统为捕收剂和淀粉各增加1个ø2000mm搅拌槽,使捕收剂和淀粉的配制、储存与加药分开进行,从而保证药剂储存量和添加量的稳定。
2、用液体加压泵代替原来的虹吸加药,使药剂添加更稳定。
3、增加一个矿浆搅拌槽,使药剂与矿石充分作用。
4、针对浮选槽数不足及浮选浓度低的问题,将第1次扫选的槽内产品由原设计的返回粗选改为返回中矿浓密机。
5、增加浮选加药点。在粗选与精选槽之间增加活化剂与捕收剂的加药点,以提高精矿品位;在扫选槽内增加抑制剂,以降低尾矿品位。该措施得力,效果明显。
改造后的工艺流程见图2。

图2 改造后工艺流程
五、改造后的生产调试
(一)工艺过程
采出矿石经汽车运输至露天堆场,粗破碎至-240mm后用皮带机向中碎设备供矿。中碎排矿与细碎排矿合并,用皮带机送至筛分中间矿仓,筛上产品用皮带机送至细碎中间矿仓,筛下产品用皮带机送至球磨粉矿仓。
粉矿仓下设振动给矿机和皮带给矿机向一段球磨机供矿。一段螺旋分级机溢流(细度为-0.076mm占45%)用泵送入一段弱磁选机。一段弱磁选的尾矿经圆筒筛隔渣后进入一段强磁选机。一段强磁选的尾矿经泵送至尾矿浓缩机。一段弱磁选精矿和一段强磁选精矿合并给入二段分级旋流器。旋流器沉砂给入二段球磨机,旋流器溢流(细度为-0.076mm占85%)经高频细筛隔渣后给入二段弱磁选机。二段弱磁选的精矿为合格精矿,二段弱磁选的尾矿给入二段强磁选机。
二段强磁选的精矿为合格精矿。二段强磁选的尾矿经泵送至中矿浓缩机。中矿浓缩机的底流用泵扬送至反浮选搅拌槽,加药搅拌后给入浮选机,经1次粗选、1次精选、2次扫选,精选槽内产品为合格精矿,二次扫选泡沫为浮选尾矿,一次扫选槽内产品返回中矿浓缩大井。二段弱磁选精矿、二段强磁选精矿和反浮选精矿合并用泵扬送至精矿浓缩机。精矿浓缩机的底流自流给入过滤机。过滤机的滤饼用皮带机送入精矿库,滤液返回精矿浓缩机。
浮选尾矿和一段强磁选的尾矿合并用泵扬送至尾矿浓缩机,经浓缩后用泵扬送至尾矿库。
所有浓缩机的溢流均送入循环水池,作回水利用。
精矿库内的精矿用铲车装车外运。每车精矿称重、取样化验,以验证选厂生产取样的可靠性。
(二)调试结果
改造后的调试时间为2007年12月18日至2008年3月10日。其中2007年12月18日-2008年1月12日尽管铁精矿质量优良,但由于各种原因,停车时间较多,有时还单个系列运转,调试数据不能真实反映选厂技术水平,故不加统计。2008年1月19日-2008年3月10日除春节放假、更换球磨机衬板、检修停车外,其余时间都为双系列连续正常运转,因此,该段时间的调试结果基本反映目前选矿厂的真实技术水平。表2列出了2008年1月19日9时-3月10日3时全部每2h取样化验数据及矿石处理量统计数据的平均结果。
表2 改造后调试工艺指标
产品 |
产率/% |
铁品位/% |
铁回收率/% |
矿量/万t |
原 矿
精 矿
尾 矿 |
100.00
38.47
61.53 |
32.35
64.87
12.02 |
100.00
77.14
22.86 |
5.17
1.99
3.18 |
由表2可见,改造后,精矿铁品位及铁回收率都得到了很大的提高,在原矿铁品位为32.35%的条件下,获得了铁精矿产率为38.47%、铁品位为64.87%、铁回收率为77.14%的生产调试结果,达到了设计指标,在目前国内镜铁矿选厂中处于领先水平。
六、结语
(一)粗磨强磁选-再磨强磁选-中矿反浮选流程适合李楼铁矿镜铁矿的选别回收,经过适当的技术改造,在原矿品位为32.35%的条件下,获得了综合铁精矿产率为38.47%、铁品位为64.87%、铁回收率为77.14%的生产调试结果,达到了设计水平。
(二)李楼铁矿选厂优良生产调试结果的取得,表明我国低品位镜铁矿选矿技术水平有了较大提高。但根据对调试指标及操作条件的分析,还有进一步降低综合尾矿铁品位、提高铁回收率的可能,应继续开展相关工作。
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